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混凝土控制不严造成的混凝土退料的原因有哪些
发布时间:2017/10/7 15:50:00混凝土控制不严造成的混凝土退料
分以下两种情况处理:
1、坍落度过大(或离析)整车退回,调整方法是卸掉0.5~2立方混凝土,补加相同配合比的干料或稠度小的水泥砂浆,快速搅拌不少于5分钟,经检查无块状干料,坍落度符合设计要求,且实际水胶比不大于理论水胶比方可出厂。
2、坍落度过小,补加同等水胶比水泥砂浆,再补加外加剂掺量0.2~0.3%/m3,并强制搅拌5分钟,直到坍落度达到出站要求为止。
因工地施工或浇筑等原因退料,首先由搅拌车司机过磅,质检员根据搅拌车司机提供的过磅单净重计算剩余方量,分别采用以下处理方法:
(1) 同等级使用。延误时间在2小时以内,补加外加剂的掺量0.2~0.3%/m3,延误时间在3小时左右,补加外加剂提高0.3~0.5%/m3掺量进行调整,调到附近的工地使用。
(2) 提高等级使用。罐车内剩退混凝土小于2 m3,并延误时间在2小时以内,如提高一个强度等级使用,则调整时应提高原混凝土强度的2~3个等级相同体积的混凝土,混凝土在加料过程中罐体快速旋转搅拌3~5分钟。使罐体内混凝土充分搅拌均匀。
(3) 降低等级使用,在混凝土延误3~4小时,补加外加剂掺量在0.5~0.7%/m3,降低一个强度等级及以上处理。
(4) 延误时间超过4小时及以上,补掺混凝土胶凝材料的0.8~1.0%/m3外加剂,安排非承载结构部位(如垫层)使用,否则报废处理。
当混凝土送到工地时,混凝土坍落度达不到施工要求,低于设计要求50mm,可按发货单上的方量,每立方砼添加0.5~1kg的外加剂调整,使混凝土和易性符合设计要求,确保优质合格的商品混凝土浇筑于建设工程中。