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XALTHYYXGS水电站自动化元件测温制动屏厂家
水电站自动化元件的质量优劣直接关系到水电厂的安全运行,也影响着综合自动化水平的提高。为此,葛洲坝大江电厂对其自动化元件进行不断改造和优化完善,在优化选型和改造过程中,采用先试验再推广的方法,使机组自动化元件在运行中的可靠性和稳定性有了显著改善,从而大大提高了电厂综合自动化水平。葛洲坝大江电厂有14台单机为125 MW的轴流转桨式水轮发电机组,主、辅设备大部分为国产设备,于1986年6月开始投产运行。由于受当时国内技术条件的限制,机组自动化元件主要是主机厂提供的配套产品。在投产初期,机组自动化元件就暴露出较多的问题,如:液压电磁阀可靠性差,顶盖浮子发卡造成水淹水导轴承事故,电动阀门驱动装置拒动,高压油压力开关整定值易变动等,造成安全事故频繁,自动化程度很低,主要靠人海战术来维持安全生产。90年代初期,电厂开始着手对机组自动化元件进行选型试验和推广改造,先后对多种自动化元件进行了换型改造。10年多来,对机组自动化元件的不断优化,使其运行可靠性和稳定性有了显著改善,大大提高了电厂的综合自动化水平。
水电站自动化元件换型改造-电动阀门驱动装置ZBF22QS双动自保持球阀-----机组的冷却水系统水源直接取自长江,由于水中带有大量的泥沙和杂物,使得机组供水系统异常复杂,单台机采用了11台电动阀门。原电动阀门的驱动装置力矩偏小,无机械过载保护,运行中经常发生不能电动或机械过载卡死。另外,电动阀门驱动装置在工艺上无防潮措施,使得电气回路经常发生接地,造成电动阀门无法正常运行。1990年电厂将原技术供水用的1-9DF电动阀驱动装置全部更换为Z-60、Z-90型阀门电动驱动装置,该装置具有力矩大、开关方向均有过载保护、电气密封性能好、安装调试方便等特点。在随后的几年中,电厂将水系统滤水器手动排污阀也更换为ZBF22QS型电动阀门,并对14台机组压油装置的主供油阀进行了改造,安装了驱动装置。经过近十年的运行考验,该驱动装置运行情况良好。
水电站自动化元件电磁配压阀初使用的电磁阀为主机厂配套的DPW-8-63GB型电磁阀,它用于机组液压油系统和机组制动系统(压缩空气),在运行过程中,经常出现挂钩挂不上、烧接点、烧线圈、漏气、漏油和发卡拒动现象。随后选用蓝田恒远DPW-8-63GB二位四通电磁配压阀,用于水系统正反向供水和锁定的自动控制。这两种电磁阀均为双稳态,DC 220V供电,体积小,动作灵敏度高,基本上为免维护产品。
压油装置的自动补气问题一直是大型水轮发电机组比较棘手的问题。电厂14台机组在安装时设计有自动补气功能,但由于补气电磁阀的技术问题,一直未投入自动运行。1997年在10、11号机组上试用了国产蓝田恒远B302-2型补气装置,通过与计算机监控系统配合,实现了机组自动补气功能。该装置集补气、排气、安全保护及自保持电气控制回路于一体;电磁阀的体积小、工作压力高、消耗功率低、动作可靠。但由于电厂机组压油装置补气量过大,该装置过气流量相对过小,造成补气时间很长。2000年又试选用了进口补气电磁阀,目前正在试验中。
水电站自动化元件液位信号器-该信号器由4个浮球与3个磁记忆开关组成,浸在液体中的浮力块通过不锈钢钢丝绳与上部的磁头相连。当液位变化时,浮力块所受浮力将随之变化,使上部的磁头随钢丝绳一起出现相应位移,其磁记忆接点动作反映相应的液位变化,从而控制顶盖泵的起停或发出水位过高信号。该信号器特别适合含泥沙污物多的环境。在14台机组顶盖液位信号器改造后,电厂至今未发生过因控制元件失灵造成的水淹水导事故。
制造商
全新
西安
xahysd
220V
万能输入
继电器
4组
130kg